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轴系对中不良诱发油膜振动的诊断和处理网络水晶头

发布时间:2022-08-05 16:02:24

轴系对中不良诱发油膜振动的诊断和处理

轴系对中不良诱发油膜振动的诊断和处理 2011年12月09日 来源: 1 历史情况简介  2号机系上海汽轮机厂生产的N50-90-1型,单缸、单轴、单排汽凝汽式汽轮机。汽轮机转子通过半挠性波形节与发电机转子连接,轴系结构如图1所示。1.1 1997年7月开机过临界转速时,1号瓦通频振动值为160μm,升速到2 970 r/min时,汽轮机突然发生低频振动,紧急停机时1,2号瓦振动接近400μm,揭缸发现压力第17,18级叶片各断1片。处理后运行一段时间于10月又发现第17级断叶1片,同时1号瓦上下瓦出现大面积乌金碾轧和龟裂。1.2 1998年底因振动问题再次揭缸检查,发现汽轮机对轮波形节后端晃度高达0.32mm、瓢偏0.03 mm,返厂处理时测量联轴器端面瓢偏为0.06~0.07 mm,端面车削去0.10 mm,调整瓢偏值到0.02 mm以内,使波形节晃度同时减小,并且装复时调整了2,3号瓦的负荷分配。经上述处理后,机组投入运行并参加调峰时,各瓦振动值均在合格范围内,一直未出现低频振动。1.3 该机已运行26 a,汽轮机转子弹性槽曾因裂纹2次返厂处理过,动叶片严重损坏,且经常出现突发性半频振动,于1999年底更换了新的汽轮机转子,但在启动和带负荷过程中还是经常出现低频振动。2 新转子情况  新转子直径前轴封加大3 mm,轴径尺寸未改;1号瓦直径Φ=300 mm、长度L=240 mm;2号瓦直径=325 mm、长度L=280 mm。1~6级隔板汽封加大10 mm,转子重量15.81 t;负荷分配:1号瓦6.5t;2号瓦9.30t;转子临界转速设计值1 805r/min;在复速级、第16级、末级和对轮上共有4个加重面。新转子对轮晃度0.03 mm、瓢偏0.025 mm;波形节连接后晃度:前端0.03 mm、后端0.05 mm;最后5级叶轮套装紧力在制造厂要求范围内:转子扬度:1号瓦往车头侧0.54 mm,2号瓦往车头0.04 mm;轴瓦顶部间隙1号瓦0.42 mm,2号瓦0.57 mm;冷态找中心圆周偏差0.015 mm、张口0.007 5 mm。3 新转子冷态开机振动特征3.1 升速特性  2000年1月24日第1次开机较顺利,汽轮机过临界转速时轴承振动只有60μm,完成了超速试验。但并网后2次出现较大的振动,采用降负荷来消除。27日晚负荷最高为44 MW,解列空转时振动也较好,随后在热态开、停机过程中,当转速到达2 887 r/min时,汽轮机突然出现油膜振动,1号瓦通频振动为122μm,2号瓦通频振动为143μm。  利用东南大学生产的ZXP-3200型振动在线监测及分析系统,采集到开机时1,2号瓦升速波特图、层叠图如图2所示,可以很清楚地看出1/2X分量出现的过程。  由于振动过大被迫降速到2 760 r/min,这时半频分量消失,再次升速到2 807 r/min又出现,降速到2 760 r/min时半频分量消失。停机过临界时1,2,3号瓦振动大,其中2号瓦垂直方向振动为:通频103μm、基频98μm∠292°;1号瓦垂直振动为:通频82.5μm、基频为79μm∠293°;3,4号瓦也在50μm以上。停机后测量大轴晃度为0.06 mm。  3月2日冷态开机,工作转速时各瓦振动数据如表1所示。  超速试验过程中,当转速升至3120~3140r/min时,机组出现强烈振动(如表2所示),致使超速试验无法完成。 3.2 机组带负荷运行时,汽轮机经常出现突发性半频振动。1,2号瓦振动从50μm以内增加到100μm以上,必须降负荷运行,在降低润滑油温或提高润滑油压后也能消除振动。4 检查和处理过程4.1 2月2日停机后揭1,2号瓦检查发现磨损痕迹,本着先易后难的原则,2号瓦顶部间隙从0.58mm调整到0.45 mm,并抬高2号瓦0.085 mm以增加轴承载荷,提高轴承的稳定性,处理后,半频振动现象依然存在。4.2 结合该机历史情况综合分析:认为靠近3号瓦附近的波形节与发电机对轮安装铰孔时,存在不同心、不对中的可能,决定进一步扩大检查。3月2日核查对轮数据时发现,汽轮机转子和发电机转子未紧螺栓时,圆周为0.08 mm、晃度0.10 mm,发电机端高出0.05~0.07mm、晃度0.02mm、左右差0.075 mm。将2号瓦抽出,在下加垫铁0.07 mm,左右补0.075 mm差值之后,测得圆周差小于0.02 mm,靠背轮下张口0.03 mm、晃度

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